處理鋼包精煉爐深脫硫終渣的方法
2023-09-10 23:45:15 1
專利名稱::處理鋼包精煉爐深脫硫終渣的方法
技術領域:
:本發明屬於冶煉及其廢棄物再處理的綜合利用,特別是提供了一種處理鋼包精煉爐深脫硫終渣的方法,適用於煉鋼過程廢物的再利用以及鐵水脫硫預處理工藝的優化。
背景技術:
:隨著冶金技術的發展及用戶對鋼質量要求的提高,誕生了鋼水的爐外精煉技術。在眾多的爐外精煉技術中,LF(ladlefurnace,鋼包精煉爐)爐設備簡單、投資較少,具備生產出高質量的鋼水以及優化鋼鐵工藝流程等功能,被廣泛地應用於調節鋼水溫度、脫除鋼水中硫元素和氧元素以及控制鋼水中的夾雜物。在深脫硫處理,精煉結束時鋼水中的硫含量《0.005%重量百分比時,LF爐精煉渣的總量約為1525公斤/噸鋼,爐渣成份見表l。目前處理這些渣的方法是對熱態渣進行水淬後,冷卻後進行破碎,然後進行渣鋼分離。渣用於修路,由於建築道路的質量較差,所以大多數被廢棄;鋼則作為廢鋼處理。表lLF爐深脫硫終渣的典型成份(%,重量百分比)tableseeoriginaldocumentpage3
發明內容本發明的目的在於提供處理LF爐深脫硫終渣的方法,有效利用廢棄資源,優化鐵水預處理工藝。本發明經過研究發現,LF爐深脫硫終渣具有以下特點(l)渣的硫容1025X104,具備了相當大的脫硫能力;(2)渣的熔化溫度在1350145(TC之間,在較低溫度下不容易化渣。因此,本發明提出將LF爐深脫硫終渣經過成份調整後用於鐵水預處理工藝,增加鐵水預處理渣的脫硫能力和渣的粘度。主要步驟為(1)對LF爐深脫硫終渣進行空冷冷卻;(2)對冷卻後的LF爐深脫硫終渣進行機械破碎,顆粒尺寸以520腿為宜;(3)對破碎後的終渣進行成分調整,成份(重量百分比)符合下列要求,即Ca0:6080%,CaF2:315%,Mg0:010%,Si02:08%,A1203:015%,Mn0:02%;(4)將成分調整後的終渣加入到鐵水包的底部,然後進行噴鎂脫硫預處理。本發明的優點在於有效利用鋼鐵生產流程的廢棄物,清潔環境。同時提高鐵水脫硫預處理的脫硫效果。具體實施方式(%,均為重量百分比)實施例l*在鐵水包中加入成份調整的終渣,加入量為2公斤每噸鐵,成份為Ca0:纖,CaF2:14%,MgO:9%,Si02:7%,A1203:9%,Mn0:1%0*從魚雷車將鐵水裝入鐵水包,鐵水中硫的重量百分比為0.06。*在脫硫站噴吹顆粒鎂脫硫。*扒渣處理,取鐵水樣檢測,硫含量為0.005%*鐵水裝入轉爐後,取樣進行檢測*檢測結果經鐵水中硫含量為O.007%實施例2*在鐵水包中加入成分調整的終渣,加入量為2.5公斤每噸鐵,成分為CaO:80%,CaF2:應,MgO:3.5%,Si02:2%,A1203:4%,MnO:0.5%。*從魚雷車將鐵水裝入鐵水包,鐵水中硫的重量百分比為0.035。*在脫硫站噴吹顆粒鎂脫硫。*扒渣處理,取鐵水樣檢測,硫含量為0.004%*鐵水裝入轉爐後,取樣進行檢測*檢測結果經鐵水中硫含量為O.005%實施例3*在鐵水包中加入成分調整的終渣,加入量為3公斤每噸鐵,成分為Ca0:80%,CaF2:3%,Mg0:5%,Si02:4%,A1203:7.5%,MnO:0.5%。*從魚雷車將鐵水裝入鐵水包,鐵水中硫的重量百分比為0.029。*在脫硫站噴吹顆粒鎂脫硫。*扒渣處理,取鐵水樣檢測,硫含量為0.004%*鐵水裝入轉爐後,取樣進行檢測*檢測結果經鐵水中硫含量為O.004%*比較例l*從魚雷車將鐵水裝入鐵水包,鐵水中硫的重量百分比為0.06。*在脫硫站噴吹顆粒鎂脫硫。*扒渣處理,取鐵水樣檢測,硫含量為0.007%*鐵水裝入轉爐後,取樣進行檢測*檢測結果經鐵水中硫含量為O.03%比較例2*從魚雷車將鐵水裝入鐵水包,鐵水中硫的重量百分比為0.04。*在脫硫站噴吹顆粒鎂脫硫。*扒渣處理,取鐵水樣檢測,硫含量為0.007%*鐵水裝入轉爐後,取樣進行檢測*檢測結果經鐵水中硫含量為O.015%比較例3*從魚雷車將鐵水裝入鐵水包,鐵水中硫的重量百分比為0.03。*在脫硫站噴吹顆粒鎂脫硫。像扒渣處理,取鐵水樣檢測,硫含量為0.005%*鐵水裝入轉爐後,取樣進行檢測*檢測結果經鐵水中硫含量為O.012%對比經過處理的終渣可以增加鐵水預處理渣的脫硫能力和渣的粘度,優化鐵水噴鎂脫硫預處理工藝,實現廢物處理,清潔環境。有效利用鋼鐵生產流程的廢棄物,清潔環境。同時提高鐵水脫硫預處理的脫硫效果。權利要求1、一種處理鋼包精煉爐深脫硫終渣的方法,其特徵在於(1)對鋼包精煉爐深脫硫終渣進行空冷冷卻;(2)對冷卻後的鋼包精煉爐深脫硫終渣進行機械破碎,顆粒尺寸以5~20mm為宜;(3)對破碎後的終渣進行成分調整,成份(重量百分比)符合下列要求,即CaO60~80%,CaF23~15%,MgO0~10%,SiO20~8%,Al2O30~15%,MnO0~2%;(4)將成分調整後的終渣加入到鐵水包的底部,然後兌入鐵水,進行噴鎂脫硫預處理。全文摘要本發明提供了一種處理鋼包精煉爐深脫硫終渣的方法。將鋼包精煉爐深脫硫終渣空冷冷卻後進行機械破碎,對破碎後的終渣進行成份調整,成份(重量百分比)符合下列要求,即CaO60~80%,CaF23~15%,MgO0~10%,SiO20~8%,Al2O30~15%,MnO0~2%。調整成分後加入到鐵水包的底部,增加鐵水噴鎂脫硫預處理渣的脫硫能力和渣的粘度。不僅可以有效利用鋼鐵生產流程的廢棄物、清潔環境,還可以優化鐵水噴鎂脫硫預處理的脫硫效果。文檔編號C22C33/00GK101104874SQ20061011170公開日2008年1月16日申請日期2006年8月24日優先權日2006年8月24日發明者朱國森,朱志遠,王立峰,胡雄光申請人:首鋼總公司