一種節能減排快速的染整前處理方法
2023-05-19 17:49:16
專利名稱:一種節能減排快速的染整前處理方法
技術領域:
本發明涉及一種節能減排快速的染整前處理方法,屬於紡織技術領域。
背景技術:
傳統的纖維素纖維梭織面料染整前處理主要採用燒毛、退漿煮練、氧漂等工藝,工藝流程長,水、電、蒸汽消耗高,化學藥劑用量多,而且強鹼高溫處理對織物的強力損傷較大,手感粗硬等影響面料的服用性能,並且汙水處理量高,前處理的廢水排放量佔到印染廢水總排放量的60%以上,因此,採用節能減排快速染整染整前處理技術,對提高產品附加值,節約能耗,減少汙染物排放具有重要意義。傳統工藝燒毛一退漿煮練一氧漂一烘乾
1、燒毛機火口燒毛2正2反或3正3反;
2、退漿煮練熱水洗2格軋料履帶箱或R箱汽蒸45分鐘,溫度95°C,蒸箱容積為64m3---熱水洗4格,熱水溫度為85-9CTC ;
2.I、工藝燒鹼50/55g/L 亞硫酸鈉5g/L精煉劑5g/L
3、氧漂軋料履帶箱或R箱汽蒸45分鐘,溫度95°C,蒸箱容積為20m3――熱水洗
4格,熱水溫度85-90°C—烘乾;
3.I、工藝雙氧水5/6g/L 穩定劑6g/L水玻璃5g/L螯合劑4g/L精煉劑
4g/L
以上每小時消耗蒸汽4噸。
發明內容
為了緩解現有技術的不足和缺陷,本發明的目的在於提供一種節能減排快速的染整前處理方法,本發明工藝簡單,提高了產品附加值,節約能耗,減少汙染物排放。為了實現上述目的本發明採用如下技術方案
節能減排快速的染整前處理方法,其特徵在於包括以下步驟
(1)燒毛處理燒毛機的火口進行2-3正2-3反燒毛;
(2)冷堆首先軋料,軋料配方為燒鹼45-50g/L、雙氧水12-14g/L、精煉劑8_12g/L、 螯合劑5_7g/L、穩定劑8-12g/L、水玻璃8-12g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,打卷後常溫堆置20-25小時;
(3)一次鹼氧處理首先熱水洗2-3格,控制熱水洗溫度85-90°C,然後軋料,軋料配方為燒鹼10-20g/L、雙氧水8-12g/L、穩定劑8_12g/L、螯合劑1. 5-2. 5g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,最後短蒸處理2-3分鐘,控制蒸箱溫度95°C,蒸箱容積為18-22m3 ;
(4)二次鹼氧處理首先熱水洗2-3格,控制熱水洗溫度85-90°C,然後軋料,軋料配方為燒鹼10-20g/L、雙氧水8-12g/L、穩定劑8_12g/L、螯合劑1. 5-2. 5g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,最後短蒸處理2-3分鐘,控制蒸箱溫度95°C,蒸箱容積為18-22m3,最後烘乾完成染整前處理。本發明的有益效果
I、本發明通過對傳統工藝進行改進,在燒毛後增加冷堆工序,在常溫下使用燒鹼和雙氧水對面料進行冷處理,使漿料和雜質充分膨化,通過水洗去除較大一部分。2、本發明使用鹼氧一浴工藝充分發揮漂白和進一步退漿作用,放棄傳統工藝煮練和氧漂分開且長時間蒸煮的方法,使用染色用還原蒸箱進行鹼氧短蒸,由於染色用還原蒸箱體積比退漿和氧漂蒸箱小60%,作用時間從45分鐘縮短到2分鐘,蒸汽消耗量減少50%, 大幅度減少了能源的消耗。3、本發明完全在緊式狀態下工作,比傳統工藝松式堆置汽蒸優點是面料皺條少、 無壓皺印、白度一致,由於汽蒸時間短,面料強力損傷小。本發明綜合節能35%,產品質量穩定,為後續染整加工打下良好的基礎。
具體實施例方式實施例I :節能減排快速的染整前處理方法,包括以下步驟
(1)燒毛處理燒毛機的火口進行2-3正2-3反燒毛;
(2)冷堆首先軋料,軋料配方為燒鹼45-50g/L、雙氧水12-14g/L、精煉劑8_12g/L、 螯合劑5_7g/L、穩定劑8-12g/L、水玻璃8-12g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,打卷後常溫堆置20-25小時;
(3)一次鹼氧處理首先熱水洗2-3格,控制熱水洗溫度85-90°C,然後軋料,軋料配方為燒鹼10-20g/L、雙氧水8-12g/L、穩定劑8_12g/L、螯合劑1. 5-2. 5g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,最後短蒸處理2-3分鐘,控制蒸箱溫度95°C,蒸箱容積為18-22m3 ;
(4)二次鹼氧處理首先熱水洗2-3格,控制熱水洗溫度85-90°C,然後軋料,軋料配方為燒鹼10-20g/L、雙氧水8-12g/L、穩定劑8_12g/L、螯合劑1. 5-2. 5g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,最後短蒸處理2-3分鐘,控制蒸箱溫度95°C,蒸箱容積為18-22m3,最後烘乾完成染整前處理。本發明染整前處理的產品與常規產品的質量檢測數據對比
權利要求
1. 一種節能減排快速的染整前處理方法,其特徵在於包括以下步驟(1)燒毛處理燒毛機的火口進行2-3正2-3反燒毛;(2)冷堆首先軋料,軋料配方為燒鹼45-50g/L、雙氧水12-14g/L、精煉劑8_12g/L、 螯合劑5_7g/L、穩定劑8-12g/L、水玻璃8-12g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,打卷後常溫堆置20-25小時;(3)一次鹼氧處理首先熱水洗2-3格,控制熱水洗溫度85-90°C,然後軋料,軋料配方為燒鹼10-20g/L、雙氧水8-12g/L、穩定劑8_12g/L、螯合劑1. 5-2. 5g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,最後短蒸處理2-3分鐘,控制蒸箱溫度95°C,蒸箱容積為18-22m3 ;(4)二次鹼氧處理首先熱水洗2-3格,控制熱水洗溫度85-90°C,然後軋料,軋料配方為燒鹼10-20g/L、雙氧水8-12g/L、穩定劑8_12g/L、螯合劑1. 5-2. 5g/L,均勻攪拌後放入軋料槽,面料通過軋料槽浸軋料液,再通過軋車擠壓使其均勻分布在面料上,最後短蒸處理2-3分鐘,控制蒸箱溫度95°C,蒸箱容積為18-22m3,最後烘乾完成染整前處理。
全文摘要
本發明公開了一種節能減排快速的染整前處理方法,包括以下步驟燒毛處理、冷堆、一次鹼氧處理以及二次鹼氧處理,最後短蒸處理、烘乾完成染整前處理。本發明在燒毛後增加冷堆工序,在常溫下使用燒鹼和雙氧水對面料進行冷處理,使漿料和雜質充分膨化;使用鹼氧一浴工藝充分發揮漂白和退漿作用,使得面料皺條少、無壓皺印、白度一致,由於汽蒸時間短,面料強力損傷小,產品質量穩定,為後續染整加工打下良好的基礎。
文檔編號D06B3/18GK102587110SQ20111044749
公開日2012年7月18日 申請日期2011年12月29日 優先權日2011年12月29日
發明者任世軍 申請人:安徽中天印染股份有限公司