一種高爐定檢過程中調整爐渣鹼度的方法與流程
2023-05-21 16:30:51
本發明屬於高爐煉鐵領域,具體涉及高爐定檢過程中調整爐渣鹼度的方法。
背景技術:
高爐定檢休風及送風恢復,是一個高爐冶煉從正常生產到逐步停止生產,再到送風恢復爐況繼續生產的過程,該過程控制得好壞,是高爐生產操作和管理者一個經驗與技術的體現。在這個過程中,渣鐵成分的控制,尤其是生鐵矽含量及爐渣二元鹼度,就是較為關鍵的一個環節。
在高爐正常生產時的冶煉規律,由於生鐵矽含量的提高,其進入爐渣中SiO2的含量相對減少,將會導致爐渣二元鹼度(爐渣二元鹼度=爐渣中的CaO質量百分含量/爐渣中的SiO2質量百分含量)的相應升高。生鐵矽含量每提高0.1%,爐渣二元鹼度將會相應的升高0.015-0.025,在此取0.02。以及在高爐定檢過程中,由於生鐵矽含量將會發生極大的變化,以及入爐焦比的改變,導致入爐矽負荷及矽的還原率也會發生很大的改變,及存在調整爐渣鹼度具有一定的滯後性的原因。
高爐正常定檢時,為了保持熱量和高爐透氣性的需要,需要較正常生產時提高焦比70-90kg/t操作。由於焦比的提高,入爐矽負荷大幅度增加,這樣在高爐送風后往往會出現高矽生鐵的情況,而生鐵矽含量提高後,由於進入爐渣中SiO2的含量相對減少,將會導致爐渣二元鹼度(爐渣二元鹼度=爐渣中的CaO質量百分含量/爐渣中的SiO2質量百分含量)的相應升高。所以,需要對高爐定檢過程中進行爐渣鹼度的大幅度調整。從而在高爐定檢送風恢復過程中實現良好的爐渣鹼度目標控制,實現良好的渣鐵流動性和熱量控制。
技術實現要素:
本發明目的是提高對高爐定檢恢復過程中爐渣鹼度的控制,從而提高爐渣的流動性及渣鐵熱量的穩定性,使高爐送風恢復過程得以順利加風和進焦炭負荷,從而實現高爐順利恢復。
本發明技術方案:
(1)休風前10-12h,提前1.0-1.5個冶煉周期開始降低爐渣二元鹼度至1.10;(2)加空焦之前的5批爐料降低爐渣二元鹼度至1.05;
(3)爐渣鹼度取決於預期的生鐵矽含量,計算理論目標生鐵矽含量1.0%,爐渣二元鹼度1.05-1.10;
(4)整個休風料裝入過程中,理論計算爐渣二元鹼度維持在1.05~1.10間;
(5)在送風後,爐況趨於穩定後,在生鐵矽含量仍在0.8%-1.2%的高位時,隨著加風進程,調整爐渣鹼度:風量5000m3/min,爐渣二元鹼度由1.10逐步調整為1.14;風量5500m3/min,爐渣二元鹼度為1.18;風量6200m3/min,爐渣二元鹼度為1.22的正常水平,分3次調整,每1次提高0.04-0.06,逐步提高到1.18-1.22。
本發明改善了爐渣流動性,有利於涼渣鐵的排出,改善料柱透氣性,促進爐況恢復。
具體實施方式
本次檢修休風料全爐焦比413kg/t,較正常值提高63kg/t,全爐燃料比567.8kg/t,預計送風時生鐵矽含量將會達到1.5%-2.0%。
休風前2爐鐵[Si]=1.14%~1.34%,鐵水溫度1513℃。檢修後送風恢復時,8:50累計風量27萬m3料開始動,無崩料,壓量關係好。風量在5000 m3/min以前加風節奏500m3 /(min·次),之後200 m3/(min·次);
11:30風量加到5000m3/min,爐況趨於穩定,開始調整爐渣鹼度。
18:36風量恢復到6200 m3/min,富氧量12000m3/h,生鐵矽含量0.8%,爐渣二元鹼度1.20,爐況恢復正常,用時10h48min。
風量在5000-6200 m3/min期間,爐渣二元鹼度由1.10逐步調整為1.14(風量5000m3/min)、1.18(風量5500m3/min)、1.22(風量6200m3/min)。