一種用全低壓空分裝置製取高純氧的方法
2023-04-22 19:19:31 3
專利名稱:一種用全低壓空分裝置製取高純氧的方法
技術領域:
本發明屬於制氧技術領域,特別是提供了一種用全低壓空分裝置製取高純氧的方法。
背景技術:
隨著煉鋼生產要求的不斷提高和純淨鋼技術研究工作的進一步深入,對高純度氧產品(氮含量<15ppm)的要求不斷提高。另外,高純度液氧的市場需求也在擴大。而現有大型空分裝置的流程設計一般只能生產純度在99.6%左右的氧產品,如果採用進一步提純的方法,產品成本高產量小,很難滿足大規模工業生產的需要。
因此,通過對現有全低壓空分裝置高純氧技術的優化研究,使現有空分裝置直接生產高純氧(純度達99.9%以上),並能夠連續穩定生產,是解決需求與供給矛盾的最佳方案。
目前大型工業氣體中產品氧、氮、氬一般採用全低壓精餾方法提取,大型空分裝置應用的較為先進工藝流程和設備主要有1、上塔採用規整填料代替篩板塔;2、採用全精餾制氬;3、加工空氣常溫淨化,採用分子篩變壓吸附(PSA)或變溫吸附(TSA)工藝;4、採用DCS進行工藝過程的檢測、控制、優化和負荷跟蹤調節;5、採用最新的內壓縮工藝、膨脹空氣進下塔的流程,以達到降低能耗、減少投資的目的。
典型的低溫精餾空分設備的產品純度一般為氧>99.6%,氮>99.99%,氬>99.999%。本方案是依據以上空分流程制定高純氧生產操作。
高純氧生產技術分析的手段包括以下內容1、建立空分精餾系統的數學模型;2、完成精餾過程和全流程模擬計算;3、在各種不同的工況下,研究分析模擬計算結果與實際操作對比,提出切實可行的高純氧生產方案及操作調整方法。
一般情況下,可以有以下兩種方法來提高氧產品純度(1)減少產品氧氣產量,提高產品氧純度。
氮產量不變時,調整產品氧要使氧產量由100%減少到95%~70%,氧純度提高0.1~0.4個百分點。如圖1所示隨著氧產品產量減少,氧純度持續提高。圖中分別示出液態氧和氣態氧產品的變化規律。同時氮、氬產品純度變化見圖2和圖3。圖2顯示出氮與氧減量的關係,隨著氧產品的減量變化,氮純度有所降低。圖3顯示出隨著氧產品的產量減少,氬餾分中氬含量明顯下降。
(2)增加加工空氣量,提高產品氧純度調整空壓機導流葉片開度,使進塔空氣量比設計工況增加2%~10%,氧、氮產品產量不變時,產品氧純度提高0.1%~0.4%個百分點,同時氮純度略有降低;氬餾分中氧含量提高,氬含量降低。如圖4所示隨著加工空氣量的提高,氧純度持續提高。圖中分別示出液態氧和氣態氧產品的變化規律,圖5顯示出隨著加工空氣量的變化,氮純度有所降低。圖中分別示出液態氮和氣態氮產品的變化趨勢。圖6顯示出隨著加工空氣量的變化,氬餾分中氬含量明顯下降,圖中示出氬含量與加工空氣量的關係。
上述兩種方法均可使氧產品純度升高0.1~0.4個百分點,但對其他產品純度帶來影響氮產品純度有所下降,氬餾分純度大幅度下降。
發明內容
本發明的目的在於提供一種用全低壓空分裝置製取高純氧的方法,此操作方法在提高氧產品純度的同時,兼顧其他空分產品的純度。具體操作方法如下(1)減少產品氧產量,同時提高下塔送上塔的液空量;氮產量不變時,調低產品氧出口閥門開度,使氧產量減少5%~30%,同時調整送上塔回流液空閥門,使液空量增加5%~35%,此時氧純度提高0.1~0.4個百分點。如圖7~圖9所示。圖7顯示出隨著氧產品的不斷減量和送上塔回流液空量增加,氧產品純度提高。圖8顯示出隨著氧產品的不斷減量和送上塔回流液空量增加,使氬餾分中氬含量有所提高。圖9顯示出隨著氧產品的不斷減量和送上塔回流液空量增加,產品氬純度不斷提高。
(2)增加加工空氣量,同時提高下塔送上塔的液空量。
保持氧、氮產品產量不變,調整空壓機導葉開度,使進塔空氣量增加2%~10%,同時調整上塔回流液空量,使之增加5%~35%時,此時氧純度增加0.2~0.4個百分點,氬餾分降低減緩,如圖10~12所示。圖10顯示出隨著空氣量的增加,同時送上塔回流液空量增加,使氧純度連續提高。圖11顯示出隨著空氣量的增加,同時送上塔回流液空量增加,使氬餾分中氬含量提高。圖中計算起始點為——空氣增量5%,液空增加10%。圖12顯示出隨著空氣量的增加,同時送上塔回流液空量增加,氬純度不斷提高。
(3)減少氧產量,同時增加加工空氣量和提高下塔送上塔的液空量。
調整產品氧、進塔空氣、上塔回流液空的閥門開度,使空分產品氧減量5%~30%,進塔空氣增加2%~10%,上塔回流液空增量5%~35%。在以上操作條件下,氧純度增加0.1~0.4個百分點,氬產品純度達到要求。
本發明的優點在於針對全低壓空分裝置生產高純氧,經過分析計算提出的操作方案,既提高了產品氧氣的純度;又兼顧了產品氮和氬的純度要求。同時,操作調整幅度較小,對空分的運行工況影響較小,可操作性強。
圖1是本發明的空分氧產量-氧純度圖。
圖2是本發明的空分氧產量-氮純度圖。
圖3是本發明的空分氧產量-氬純度圖。圖中示出氬含量與氧減量的關係。
圖4是本發明的空分加工空氣量-氧純度圖。
圖5是本發明的空分加工空氣量-氮純度圖。
圖6是本發明的空分加工空氣量-氬餾分含量圖。
圖7是本發明的空分氧產量-液空量-氧純度關係圖。圖中計算起始點為——氧減量15%,液空增加12%。圖中示出氣態氧產品純度與氧產量及液空量的變化規律。
圖8是本發明的空分氧產量-液空量-氬餾分關係圖。圖中計算起始點為——氧減量15%,液空增加12%。圖中示出氬餾分中氬含量與氧產量及液空量的變化規律。
圖9空分氧產量-液空量-精氬純度關係圖。圖中計算起始點為——氧減量15%,液空增加12%。圖中示出精氬純度與氧產量及液空量的變化規律。
圖10空分加工空氣量-液空量-氧純度關係圖。圖中計算起始點為——空氣增量5%,液空增加10%。圖中示出氣態氧產品純度與加工空氣量及液空量的變化規律。
圖11空分加工空氣量-液空量-氬餾分關係圖。圖中計算起始點為——空氣增量5%,液空增加10%。圖中示出氬餾分中氬含量與加工空氣量及液空量的變化規律。
圖12空分加工空氣量-液空量-精氬關係圖。圖中計算起始點為——空氣增量5%,液空增加10%。圖中示出精氬純度與加工空氣量及液空量的變化規律。
具體實施例方式
該操作方案通過空分裝置的操作檢驗,氧氣純度達到99.9%,符合高純氧生產的要求。
表1是60000Nm3空分裝置在不同操作工況下的計算數據。
表1組合操作產品純度預測
權利要求
1.一種用全低壓空分裝置製取高純氧的方法,其特徵在於生產高純氧的同時保證其它空分產品純度的組合操作,具體操作方法如下a、調整產品氧出口閥門開度,使氧產量減少5%~30%,同時調整上塔回流液空閥門,使液空量增加5%~35%,此時氧純度提高0.1~0.4個百分點,氬餾分保持在正常值;b、調整空壓機導葉開度,使進塔空氣量增加2%~10%,同時調整上塔回流液空量,使之增加5%~35%時,此時氧純度提高0.1~0.4個百分點,氬餾分保持在正常值;
2.按照權利要求1所述的用全低壓空分裝置製取高純氧的方法,其特徵在於減少氧產量,並增加加工空氣量,同時提高下塔返回上塔的液空量,具體操作方法如下調整產品氧、進塔空氣、上塔回流液空的閥門開度,使空分產品氧減量5%~35%,進塔空氣增加2%~10%,上塔送上塔液空增量5~35%;在以上操作條件下,氧純度能夠提高0.1~0.4個百分點,氬餾分保持在正常值。
全文摘要
本發明提供了一種用全低壓空分裝置製取高純氧的組合操作方法,該操作方法在提高氧純度的同時能夠保證其它空分產品純度。具體操作方法如下調整產品氧產量、進塔空氣量、下塔送上塔液空的閥門開度,使空分產品氧減量5%~25%,進塔空氣量增加2%~10%,下塔送上塔液空增量5%~35%;在以上操作條件下,氧純度能夠提高0.1~0.4個百分點,氬餾分保持在正常值。本發明的優點在於既提高了產品氧氣的純度,達到高純氧的要求;又兼顧了產品氮和氬的純度。同時,操作調整幅度小,對空分的運行工況影響較小,可操作性強。
文檔編號F25J3/04GK1558171SQ20041003905
公開日2004年12月29日 申請日期2004年1月29日 優先權日2004年1月29日
發明者王立, 程玉芝, 張延平, 王鼎, 徐中, 董繼昌, 王 立 申請人:寶山鋼鐵股份有限公司, 北京科技大學