一種降低轉爐煉鋼工序鋼水氮含量的方法與流程
2023-09-27 05:45:10 1
本發明涉及冶金煉鋼技術領域,尤其涉及一種降低轉爐煉鋼工序鋼水氮含量的方法。
背景技術:
目前,鋼鐵企業在生產高強度鋼種時通常採用在鋼中添加v、ti、nb等元素進行微合金化的生產方法,進而起到沉澱強化和細晶強化的作用,能夠顯著提高鋼的性能。但是由於v、ti、nb都是固氮元素,與氮的結合能力很強,極易引起鋼水中氮含量超出鋼種要求,氮會引起鋼的時效,增加鋼的裂紋敏感性,尤其是在開發高強汽車鋼時,經常會出現氮含量超標,造成鋼的質量受到影響,為保證高強鋼的順利開發,尋找一種降低鋼水中氮含量的方法十分必要。
生產高強鋼時,煉鋼過程中的增氮環節主要有轉爐出鋼過程增氮,鋼包精煉爐精煉過程增氮(即lf精煉爐精煉過程增氮)和連鑄澆注過程增氮,目前在生產v、ti、nb強化的高強鋼時,很容易造成氮含量過高,難以滿足成本鋼的質量要求。
技術實現要素:
本發明提供一種降低轉爐煉鋼工序鋼水氮含量的方法,能夠解決現有技術中轉爐煉鋼工序中氮含量過高的問題。
為解決上述技術問題,本發明所採取的技術方案是:一種降低轉爐煉鋼工序鋼水氮含量的方法,包括以下步驟:
s100:轉爐吹煉,採用全程吹氬的底吹模式,控制底吹流量為300nm3/時-700nm3/時;
s200:轉爐終點進行一次吹成,並保證溫度為1620℃-1700℃,所述碳含量為0.03%-0.06%;
s300:轉爐出鋼,採用脫氧合金化工藝,先加合金料,再加脫氧劑;
s400:轉爐出鋼,採用鋼包底吹氬方式,控制氬氣流量100-1100l/時,使鋼包口形成氬氣層;
s500:轉爐出鋼結束後,加入石灰100kg/爐-500kg/爐,覆蓋鋼液面。
作為進一步的優化,步驟s100中,所述底吹流量為400nm3/時-600nm3/時。
作為進一步的優化,步驟s200中,所述溫度為1640-1680℃,所述碳含量為0.03-0.05%。
作為進一步的優化,步驟s300包括:
出鋼至50%至出鋼75%時加入所述合金料;
所述合金料加完之後加入所述脫氧劑。
作為進一步的優化,步驟s300中,所述合金料為低碳錳鐵。
作為進一步的優化,步驟s300包括:
出鋼至50%-55%時,加入所述低碳錳鐵量的45%-55%;
出鋼至70%-75%時,加入所述低碳錳鐵的剩餘量。
作為進一步的優化,步驟s300中,所述脫氧劑為鋁塊,出鋼80%-85%時加入所述鋁塊。
作為進一步的優化,步驟s400包括:
所述氬氣流量為200l/時-1000l/時,使鋼包口形成氬氣層;
作為進一步的優化,步驟s500中,轉爐出鋼結束後,加入石灰100kg/爐-500kg/爐,覆蓋鋼液面,防鋼水與空氣接觸。
採用上述技術方案所產生的有益效果在於:本發明方法通過控制轉爐吹煉及出鋼過程各個關鍵環節,減少鋼水中氮含量,轉爐吹煉過程底吹採用全程吹氬模式;轉爐吹煉終點一次吹成,達到成分、溫度雙命中,不再進行補吹;出鋼過程採用先加合金料後加脫氧劑的加料順序,並嚴格控制加入時機,降低整個轉爐工序鋼水氮含量,可將轉爐鋼水氮含量控制在30ppm以下,從而保證成品鋼材中氮含量控制在50ppm以內,滿足鋼種要求,減少因改判或判廢造成的質量損失。
具體實施方式
為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合實施例,對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,並不用於限定本發明。
一種降低轉爐煉鋼工序鋼水氮含量的方法,包括以下步驟:
s100:轉爐吹煉,採用全程吹氬的底吹模式,控制底吹流量為300nm3/時-700nm3/時;
s200:轉爐終點進行一次吹成,並保證溫度為1620℃-1700℃,所述碳含量為0.03%-0.06%;
s300:轉爐出鋼,採用脫氧合金化工藝,先加合金料,再加脫氧劑;
s400:轉爐出鋼,採用鋼包底吹氬方式,控制氬氣流量100-1100l/時,使鋼包口形成氬氣層;
s500:轉爐出鋼結束後,加入石灰100kg/爐-500kg/爐,覆蓋鋼液面,防鋼水與空氣接觸。
作為進一步的優化,步驟s100中,所述底吹流量為400nm3/時-600nm3/時。所述步驟s100中,轉爐吹煉過程中執行全程底吹氬氣的模式,嚴禁採用傳統的氮氬切換模式,防止吹氮氣造成鋼水增氮,底吹流量採用合適的底吹模型,增大後攪時的底吹流量,後攪氬氣流量控制在400nm3/時-600nm3/時,以促進鋼水中原始氮的排出。
作為進一步的優化,步驟s200中,所述溫度為1640-1680℃,所述碳含量為0.03-0.05%。所述步驟s200中,轉爐終點一次吹成,不再進行補吹氧操作,防止補吹引起鋼水增氮,溫度控制在1640-1680℃,碳含量控制在0.03-0.05%,已達到降低含氮量的目的。
作為進一步的優化,步驟s300包括:
出鋼至50%至出鋼75%時加入所述合金料;
所述合金料加完之後加入所述脫氧劑。
作為進一步的優化,步驟s300中,所述合金料為低碳錳鐵。
作為進一步的優化,步驟s300包括:
出鋼至50%-55%時,加入所述低碳錳鐵量的45%-55%;
出鋼至70%-75%時,加入所述低碳錳鐵的剩餘量。
作為進一步的優化,步驟s300中,所述脫氧劑為鋁塊,出鋼80%-85%時加入所述鋁塊。所述步驟s300中,得脫氧合金化工藝,採用出鋼50%-55%時,開始加入低碳錳鐵合金料,先加入全部低碳錳鐵的45%-55%,其餘低碳錳鐵分兩次加完,出鋼至70%-75%時合金料加完,出鋼80%-85%時再加鋁塊脫氧劑,延長鋼水高氧勢時間,降低增氮趨勢。
作為進一步的優化,步驟s400包括:所述氬氣流量為200l/時-1000l/時,使鋼包口形成氬氣層。所述步驟s400中出鋼過程中採用全程吹氬方式,均勻鋼水成分和溫度,根據鋼包透氣性情況,控制氬氣流量處於200l/h-1000l/h,保證鋼水液面不大翻,始終保持鋼包口有氬氣層保護,阻止鋼水與空氣接觸。
作為進一步的優化,步驟s500中,出鋼結束後加入石灰,石灰加入量為200kg/爐-400kg/爐,覆蓋鋼液面,防止鋼水與空氣接觸。出鋼結束後採用的石灰為優質石灰,優質石灰中氧化鈣含量大於86%,石灰的粒度在10mm-20mm之間,石灰中磷的含量小於0.020%,硫的含量小於0.080%,石灰質量的優質與否,直接決定鋼水的最終質量,故此處建議採用優質石灰。
實施例1:轉爐吹煉過程底吹執行全程吹氬模式,後攪階段底吹氬氣流量400nm3/時,轉爐終點c含量為0.04%,溫度1656℃,出鋼過程先加合金料,再加脫氧劑,出鋼至50%時開始加入低碳錳鐵量的45%,出鋼70%時將低碳錳鐵加完,出鋼80%時加入鋁塊,出鋼結束加入200kg優質石灰,出鋼過程鋼包全程吹氬,氬氣流量400l/時,吹氬站取氣體樣進行氣體分析,氮含量為22ppm。
實施例2:轉爐吹煉過程底吹執行全程吹氬模式,後攪階段底吹氬氣流量450nm3/時,轉爐終點c含量為0.03%,溫度1665℃,出鋼過程先加合金料,再加脫氧劑,出鋼至55%時開始加入低碳錳鐵量的55%,出鋼75%時將低碳錳鐵加完,出鋼85%時加入鋁塊,出鋼結束加入300kg優質石灰,出鋼過程鋼包全程吹氬,氬氣流量200l/時,吹氬站取氣體樣進行氣體分析,氮含量為27ppm。
實施例3:轉爐吹煉過程底吹執行全程吹氬模式,後攪階段底吹氬氣流量500nm3/時,轉爐終點c含量為0.04%,溫度1680℃,出鋼過程先加合金料,再加脫氧劑,出鋼至52%時開始加入低碳錳鐵量的50%,出鋼73%時將低碳錳鐵加完,出鋼82%時加入鋁塊,出鋼結束加入400kg優質石灰,出鋼過成鋼包全程吹氬,氬氣流量600l/時,吹氬站取氣體樣進行氣體分析,氮含量為26ppm。
實施例4:轉爐吹煉過程底吹執行全程吹氬模式,後攪階段底吹氬氣流量540nm3/時,轉爐終點c含量為0.05%,溫度1640℃,出鋼過程先加合金料,再加脫氧劑,出鋼至50%時開始加入低碳錳鐵量的52%,出鋼75%時將低碳錳鐵加完,出鋼80%時加入鋁塊,出鋼結束加入200kg優質石灰,出鋼過成鋼包全程吹氬,氬氣流量500l/時,吹氬站取氣體樣進行氣體分析,氮含量為18ppm。
實施例5:轉爐吹煉過程底吹執行全程吹氬模式,後攪階段底吹氬氣流量600nm3/時,轉爐終點c含量為0.04%,溫度1668℃,出鋼過程先加合金料,再加脫氧劑,出鋼至54%時開始加入低碳錳鐵量的48%,出鋼73%時將低碳錳鐵加完,出鋼83%時加入鋁塊,出鋼結束加入300kg優質石灰,出鋼過成鋼包全程吹氬,氬氣流量1000l/時,吹氬站取氣體樣進行氣體分析,氮含量為23ppm。
本發明方法通過控制轉爐吹煉及出鋼過程各個關鍵環節,減少鋼水中氮含量,轉爐吹煉過程底吹採用全程吹氬模式;轉爐吹煉終點一次吹成,達到成分、溫度雙命中,不再進行補吹;出鋼過程採用先加合金料後加脫氧劑的加料順序,並嚴格控制加入時機,降低整個轉爐工序鋼水氮含量,可將轉爐鋼水氮含量控制在30ppm以下,從而保證成品鋼材中氮含量控制在50ppm以內,滿足鋼種要求,減少因改判或判廢造成的質量損失。
以上僅為本發明的較佳實施例而已,並不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發明的保護範圍之內。