一種8-氯茶鹼製備的改進工藝的製作方法
2023-06-26 16:25:06
專利名稱:一種8-氯茶鹼製備的改進工藝的製作方法
技術領域:
本發明涉及一種醫藥用化工中間體。
背景技術:
8-氯茶鹼屬醫藥化工中間體,主要用於茶苯海明的生產,茶苯海明又稱茶海拉明,也有叫乘暈寧、暈海寧的,為白色結晶性粉末,其國內、國外市場前景良好。
常規生產8-氯茶鹼的工藝過程如圖1所示,以碘為催化劑,硝基苯為溶劑,咖啡因和氯氣反應,生成7、8-二氯咖啡因,在經蒸出硝基苯、水解、烘乾、打粉、檢驗、包裝工序,製得成品,其中水解過程中要加入蒸汽和水,操作溫度高達100~110℃,需要維持20小時,所用設備多,生產周期長,工人勞動強度大,操作環境惡劣,現場溫度高達40~50℃,蒸汽用量大,生產成本高,其中8-氯茶鹼的質量也不夠理想。
發明內容
本發明目的在於克服現有技術不足,提供8-氯茶鹼製備的改進工藝。
8-氯茶鹼製取,以碘為催化劑,硝基苯為溶劑,咖啡因和氯氣反應,生成7、8-二氯咖啡因,經水解製得8-氯茶鹼,反應式如下
有摩爾比,氯氣∶硝基苯∶碘∶咖啡因為2.58∶3.67∶0.0006∶1,生產中所用原料如表1所示,其中無水硫酸鈉和氯化鈣為乾燥劑,稀硫酸用於調節PH值。
表1
一種8-氯茶鹼製備的改進工藝,包括氯化、蒸硝基苯、烘乾、打粉、檢驗、包裝過程,其特徵在於,在蒸硝基苯後,烘乾前,設有生成並提純8-氯茶鹼的提純過程,7、8-二氯咖啡因生成8-氯茶鹼,在提純罐中加入7、8-二氯咖啡因和純淨水,其重量比例關係為1∶(10-15),再以氫氧化鈉和稀硫酸調節PH值,其中氫氧化鈉含量40%(W/W),比重為1.414g/cm3,稀硫酸含量15%(W/V),比重為1.09g/cm3,其中符號W指重量,符號V指體積,生產過程如下
A、按7、8二氯咖啡因重量,按1∶(10~15)配比關係,在提純罐中加入純淨水,再將相應數量7、8二氯咖啡因加入提純罐內;B、啟動攪拌器攪拌;C、通入蒸汽升溫至42~48℃後加入氫氧化鈉,溶解7、8-二氯咖啡因,溶解過程中測試PH值,直至全部溶解,料液PH值控制在8.0~9.0之間,反應持續8~15分鐘之間;D、提純罐內放入冷卻水,料液溫度降至25~35℃,其後停止攪拌,自然靜止沉降25~35分鐘;E、開始放料,將料液吸濾至酸化結晶罐;F、酸化結晶罐裝入料液後,按7、8-二氯咖啡因與純淨水體積比,1∶(5~7),加入純淨水,啟動攪拌,加入蒸汽升溫至90~98℃,緩慢、勻速加入稀硫酸進行酸化,控制酸化時間為30~35分鐘,當PH值達到3.0~3.5停止加酸,繼續反應8~15分鐘,至PH值穩定後,停止攪拌,自然靜止30~45分鐘;G、靜止結束,啟動攪拌,放冷卻水,降溫至32~35℃,停止攪拌,沉降1.2~2小時;H、沉降結束,將酸化結晶罐中上部清母液抽出,再加入純淨水,加水量,按罐內所餘料液∶純淨水=1∶(2.0~2.5);I、加水結束,啟動攪拌,攪拌1~3分鐘,物料均勻後,放入離心機,離心放料要勻速、緩慢,離心後物料送入烘乾、打粉等工序。
本發明的優點在於1、縮短生產周期,在產量不變的情況下可以減少一半的設備,降低了固定資產規模,減少了設備的維護費用;在不增加設備的情況下可以提高一倍以上的產量,降低固定資產費用,使產品的製造成本降低。
2、改善操作環境,降低工人的勞動強度,由於水解時的溫度在110℃左右,操作設備多、且周期長,操作環境非常熱,特別是夏季更是如此,操作環境溫度可達40~50℃,對操作工人的體力消耗很大。採用本發明不僅反應周期短,設備操作臺數減少,並且現場環境溫度降低,操作環境得到極大改善。
3、蒸汽消耗大幅度降低,節省了大量能源,同時降低了產品的製造成本。本發明較老工藝蒸汽消耗降低45%左右。在老工藝的製造成本中,蒸汽的費用大約佔20%左右,採用本發明後,產品的製造成本可降低9%左右。
4、本發明最大的好處就是產品質量的提高,由於本發明的採用,使8-氯茶鹼的分解點和澄清度較老工藝有了一個質的飛躍,這些都是老工藝無法達到的。
本發明帶來的直接結果就是提高產品在市場的競爭力,贏得了客戶,為獲得更大的收益打下堅實的基礎。
以50噸/年生產規模的裝置為例,有結果如表2表2
圖1為常規法製備8-氯茶鹼工藝過程簡要框2為本發明工藝過程簡要框圖具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本發明作出進一步地詳細描述。
以50噸年生產規模的8-氯茶鹼生產裝置為例,生產過程如圖2所示,相關生產操作如下1、氯化過程為已有技術;2、蒸硝基苯過程也為已有技術;3、提純過程3.1、經氯化、蒸硝基苯後的料液加入提純罐,物料的配比如表3。
表3
3.2、工藝操作過程(1)根據7、8-二氯咖啡因的重量,按配比往提純罐中加入純淨水,之後將7、8-二氯咖啡因投入提純罐中。
(2)投料結束,啟動攪拌,同時開啟提純罐的蒸汽閥和餘汽閥,升溫。
(3)溫度升到45℃後,將蒸汽和餘汽閥門關閉。開啟高位計量罐的加鹼閥門,往提純罐中勻速加入40%的液鹼,開始溶解7、8-二氯咖啡因,溶解過程要勤測試pH值,直至全部溶解,料液pH值在8.0~9.0之間,用鹼量約15~20L,繼續攪拌反應10分鐘,確認pH值穩定,溶解結束。
(4)打開提純罐的冷卻進水和出水閥門降溫,待溫度降至30℃,關閉冷卻進水和出水閥門,並停止攪拌,自然靜止沉降30分鐘。沉降結束,開始放料吸濾至酸化結晶罐。
(5)放料吸濾前,先將兩層的卡吸濾包放入陶瓷吸濾槽中鋪好,和濾板底及濾槽周壁靠緊。
(6)開啟提純罐放料閥,往吸濾槽中放入料液至濾槽高度的3/4處,關閉閥門。之後開啟提純罐的真空閥和循環進料閥吸濾循環,待觀察視盅內的料液澄清、透明、無雜質、異物後,打開酸化結晶罐的真空閥和進料閥,同時關閉提純罐的真空閥和進料閥、並放空。料液進入酸化結晶罐。
(7)間斷或連續往吸濾槽放入料液,直至將提純罐中的料液全部放入吸濾槽中,關閉放料閥。直至將吸濾槽中的料液全部吸入酸化結晶罐,關閉酸化結晶罐的進料和放空閥門,並放空。
(8)打開酸化結晶罐的罐蓋,用尺杆測量料液體積,之後加入純淨水400L。用尺杆確認達到標準後,啟動攪拌,同時打開蒸汽和餘汽閥門升溫至95℃。溫度達到95℃後,關閉蒸汽和餘汽閥門,打開稀硫酸高位計量的閥門,緩慢、勻速加入15%(w/v)的稀硫酸進行酸化,控制酸化時間30~35分鐘左右,當pH值達到3.0~3.5後關閉加酸閥門,繼續反應10分鐘,確認pH值穩定後停止攪拌,自然靜止40分鐘。
(9)靜止結束,啟動攪拌,同時打開冷卻進水和冷卻出水閥門降溫,當物料溫度降至35℃,停止攪拌,同時關閉冷卻進水和冷卻出水閥門,沉降1.5小時。
(10)沉降結束,打開母液罐的真空和進料閥門,將酸化結晶罐中的上清母液抽出。
抽液結束,用酸化罐內料液的總體積為準,加入2~2.5倍體積的純淨水。
(11)加水結束,啟動攪拌,攪拌2分鐘使物料均勻,然後放料進入離心機。
(12)離心結束,檢斤,之後送入烘乾室放入烘乾箱,烘乾12小時左右。烘乾後取出裝入料車中,送入打粉間粉碎,打粉結束,檢斤,取樣分析。
(13)抽入母液罐的上清母液沉降2小時後排放,排放時往鋪入離心包的離心機放入少許母液(母液中可能含有少許沉降的物料),確認母液澄清、無料後,排放至下水道中。排放至後期,如果母液開始混濁,要啟動離心機,將混濁的母液放料離心,將回收的8-氯茶鹼送入烘乾、打粉設備。
下面給出另1~5個具體實施例,如表4所示表4
權利要求
1.一種8-氯茶鹼製備的改進工藝,包括氯化、蒸硝基苯、烘乾、打粉、檢驗、包裝過程,其特徵在於,在蒸硝基苯後,烘乾前,設有生成並提純8-氯茶鹼的提純過程,7、8-二氯咖啡因生成8-氯茶鹼,在提純罐中加入7、8-二氯咖啡因和純淨水,其重量比例關係為1∶(10-15),再以氫氧化鈉和稀硫酸調節PH值。
2.按照權利要求1所述的一種8-氯茶鹼製備的改進工藝,其特徵在於,所述的再以氫氧化鈉調節PH值,加入氫氧化鈉之前,料液要通入蒸汽,升溫至42~48℃,氫氧化鈉溶解7、8-二氯咖啡因,溶解過程中料液PH值控制在8.0~9.0之間,反應持續8~15分鐘之間。
3.按照權利要求1或2所述的一種8-氯茶鹼製備的改進工藝,其特徵在於,所述的再以氫氧化鈉調節PH值,在反應持續8~15分鐘後,提純罐放入冷卻水,料液溫度降至25~35℃,其後停止攪拌,自然靜止,沉降25~35分鐘。
4.按照權利要求1所述的一種8-氯茶鹼製備的改進工藝,其特徵在於,所述再以稀硫酸調節PH值,在加入稀硫酸之前,按7、8-二氯咖啡因與純淨水體積比,1∶(5~7),加入純淨水,啟動攪拌,加入蒸汽,升溫至90~98℃,緩慢、勻速加入稀硫酸進行酸化,控制酸化時間為30~35分鐘,當PH值達到3.0~3.5停止加酸,繼續反應8~15分鐘,待PH值穩定後停止攪拌,自然靜止30~45分鐘。
5.按照權利要求1或4所述的一種8-氯茶鹼製備的改進工藝,其特徵在於,所述再以稀硫酸調節PH值,加入稀硫酸至PH值穩定,自然靜止30~45分鐘後,再啟動攪拌,放冷卻水,降溫至32~35℃,停止攪拌,沉降1.2~2小時,沉降結束,將酸化結晶罐中上部清母液抽出,再加入純淨水,其量控制在罐內所餘料液∶純淨水=1∶(2.0~2.5)。
全文摘要
本發明涉及一種醫藥用化工中間體——8-氯茶鹼製備的改進工藝,包括氯化、蒸硝基苯、烘乾、打粉、檢驗、包裝過程,其特徵在於,在蒸硝基苯後,烘乾前,設有生成並提純8-氯茶鹼的提純過程,7、8-二氯咖啡因生成8-氯茶鹼,在提純罐中加入7、8-二氯咖啡因和純淨水,其重量比例1∶(10-15),再以氫氧化鈉和稀硫酸調節pH值。本發明與常規法相比的優點1.縮短生產周期,同樣設備,產品產量可以提高一倍;2.改善操作環境,降低工人的勞動強度,使操作現場環境溫度大為降低;3.蒸汽消耗大幅度降低,使蒸汽消耗在生產成本當中的比例由20%降至9%;4.採用本發明,使產品質量指標大為提高,顏色好,合格率高,收率由62%提高到65%。
文檔編號C07D473/12GK101016298SQ200710055380
公開日2007年8月15日 申請日期2007年2月28日 優先權日2007年2月28日
發明者郭躍民, 李威, 李立東 申請人:吉林省舒蘭合成藥業股份有限公司